0 引言
长期以来, 差速器壳体常选用球墨铸铁材质;球 铁强度高,韧性、塑性好,且成本较低。然而球墨铸 铁件的质量较大,不能满足煤矿用洒水车轻量化设 计需要。于是,本课题以铝合金材质取代球墨铸铁, 研制出了一套高效的压铸生产技术,实现了批量化 生产;所制得的差速器壳体性能良好,同时符合煤 矿用洒水车轻量化设计要求。
1 铸件结构特征与技术指标
差速器壳体铸件结构如图1 所示。作为煤矿用 洒水车传动系统的核心部件, 起到动力传输的作 用。其结构复杂,壁厚差别较大;该铸件的性能直接 关系到差速器的正常、稳定工作,因而对压铸毛坯 的质量要求苛刻, 在铸件内部不允许出现冷隔、缩 松、缩孔等;要求铸件内部品质需达到ASTM E505 二级。对铸件气密性要求尤为严格:在80 kPa 气压 环境下,最大泄漏量不大于9.0 mL/min。
2 压铸生产技术
2.1 工艺方案的仿真模拟
在试制过程中, 在铸件内部容易形成局部缩 孔、冷隔缺陷,废品率较高。因而,借助MAGMA 对 金属液充型与温度场分布情况进行仿真模拟;其结 果如图2~图5 所示,为工艺方案的优化提供重要的 参考依据。
整个充型过程较为平稳,未出现大规模的卷气 现象,见图2;合金液流经内浇口时,未出现明显的 紊流、窜流现象,这表明内浇口速度选取较为合理, 见图3; 金属液与空气相接触的部位主要分布在渣 包等位置,这表明溢流槽设置合理,见图4;可在铸 件底部合理设置抽真空通道,降低在铸件底部形成 气孔缺陷的可能。
2.2 真空压铸技术
铸件外形尺寸偏大(320 mm×330 mm×180 mm), 结构繁杂;抽芯较多,浇道布置困难。尽管图2 与图 3 的仿真结果显示:铸件充型过程较好,未出现明显 的卷气、紊流等现象;然而图4 中,空气与铸件底部 之间大面积接触,容易形成气孔。需在模具中相应部位增设抽真空通道,尽可能地降低气孔缺陷。
真空压铸工艺:借助自主研发的压铸模具抽真 空系统,在溢流槽等位置新增抽真空通道;抽真空 系统根据传感器信号,对真空泵实现闭环控制。真 空泵的功率需满足在压铸过程中,可快速将模具型 腔抽真空的条件;从而有效降低了在铸件内部形成 局部气孔缺陷的可能。
2.3 局部增压与模温控制技术
图6 为合金液充型时的温度场分布情况, 图7 为热节分布情况。分析图5 与图7 可知, 需在图5 中的孤立液相区域与图7 中的热节部位施加局部 增压;增强这些部位的补缩能力,进而消除其铸造 缺陷,提升铸件组织的致密度。
根据图6 中的温度场分布与图7 中的热节分 布情况得出:在模具中,热节部位的温度相对较高; 需在相应部位新增局部冷却通道,用以模具温度的 控制。结合铸件形状、结构特征,以多通道冷却水进 出口取代常规的单一的冷却水进出口;有利于提升 模具的冷却速度,更有利于模温控制。同时,在模具 相应部位实施表面涂覆处理;减轻高温、高压金属液 对模具的热冲击效果,有助于延长模具的服役寿命。
2.4 脱模剂自动配比压送技术
为了防止因喷涂效果不良而形成铸造缺陷,确 保铸件工业生产的稳定性与连续性, 生产过程中, 采用自主研发的脱模剂自动配比压送系统。与常规 的手工配比脱模剂相比, 该系统不受人为因素影 响,其脱模剂的纯度、浓度均保持不变。不会出现手 工配比的脱模剂用完之后, 重新配比的脱模剂浓 度、纯度发生变化的情况。同时,配上新引进的自动 化设备,如自动喷涂机、自动取样机械手、铸件输送 带等,铸件性能稳定,实现了差速器铝合金壳体的 批量化生产。
3 气密性检测
合理采用上述压铸生产技术,对所制备出的产 品进行性能测试。由于产品气密性最为严格,这里 仅对其气密性进行检测。由于常规的气密性测试装 置不具有良好的可重复性,对常规的试验装置进行 适当改造:
(1)缩减等效容积依照泄漏量来进行试验参数调节,从而提升压差变化灵敏度。
(2)填充物采用尼龙,降低充气之后因填充物 体积变化所引起的干扰。
(3)检测过程中,以线密封取代面密封,防止因 密封胶块的形变对测试结果产生影响。
改造后的试验装置如图8 所示。差速器壳体在 Δp=(80±2)kPa 的气压下, 其最大泄漏量为7.1~8.7 mL/min;其气密性满足要求。
4 结语
(1)借助MAGMA 对铸件压铸工艺方案进行仿 真,有效融合真空压铸、局部增压技术;增强了铸件 组织的致密度,减轻了铸造缺陷,提高了铸件品质;
(2)采用自主研发的脱模剂自动配比技术,结 合新引入的自动化设备;实现了铸件的工业级批量 化生产;
(3)经气密性检测,在(80±2)kPa 的气压下,其 最大泄漏量为7.1~8.7 mL/min,其气密性满足要求。